Mal ein Grossprojekt, eine Magnum von LOC. Das wird sich bei mir wieder ewig hinziehen. Wer mich kennt weiss was ich meine :-)
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April 2012 (Ostern) - Die erste kurze Variante wurde in einer Nacht zusammen
gebaut. Ich hatte alles dabei, aber auf Grund einer Lieferschwierigkeit, hatte
ich nicht das gesamte Bergungssystem dabei. Ich habe mir dann eine Variante ausgedacht,
die mit einem Fallschirm und einem Kolben funktioniert. Die Motorhalterung ist jetzt
eine symetrische Anordnung (2x2), insgesamt 4xBC125. Die BC125 können mit unterschiedlichen
Reloads versehen werden.
Ich muss einigen Menschen danken. Wolfgang und Frank haben die Magnum, nach meinen
Ideen, zusammen gebaut. Dirk hat mir die ersten zwei Motoren zusammen geschraubt. Die
Elektronik habe ich dann modifiziert, auf eine einfache Zeitsteuerung mit Abreisskontakt
an der Startrampe.
Die Magnum ist am Ostersonntag zweimal gestartet. Beide Starts, 2xBC125, verliefen
erfolgreich, die erreichte Höhe war ca. 200m. Die Magnum war ca. 3kg schwer.
Der Fallschirm hatte einen Durchmesser von 150cm.
Mai 2011 - Die Motoren sind bestellt, 4xBC125 von Maurer. Der erste Start wird
3xBC80 und 1xBC125 sein, der nächste Start wird dann mit 4xBC125 erfolgen.
Die endgültige Konfiguartion wird dann 1x54mm und 3x38mm sein.
Die Software ist fast fertig und nun auf Terminal umgestellt. Der Controller wird
wohl nun ein PicAXE28x2 sein, ein GPS Empfänger kommt auch noch dazu. Die
Druckmessung erfolgt über ein Modul von Bosch. Der aktuelle Stand der Software
ist hier einsehbar.
März 2011 - die Software ist nochmal geändert worden. Ziel ist es mit einem
Terminal Programm den Controller programmieren zu können. Als Controller wird ein
PicAXE28X1 oder 40X1 verwendet, zu programmieren sind beide Controller gleich.
Die Motorkonfiguration wird zum Testen 2x29mm und 1x38mm sein, so kann ich erstmal
die orginale Motorhalterung verwenden. Der erste Testflug wird wohl ein Mitteltrenner
sein und dann die Klappenvariante.
Juli 2010 - die Software für den Controller ist fast fertig. Das Steuerprogramm auf dem PC soll eigentlich in Java geschrieben werden. Diese Programm wäre damit auf jeden Betriebssystem ausführbar, ich habe aber noch Probleme mit der seriellen Schnittstelle unter Java. Ich habe noch ein zweites Kontrollprogramm unter Windows, VB/Net, geschrieben.
Juni 2010 - die ersten Bilder von den benötigten Teilen. Der Druckkolben mal von
oben und unten. Eine
Motorhalterung habe ich auch mal angefangen. Diese Motorhalterung
ist für einen 38mm und 2x29mm Motor vorgesehen. Die obere
orginale Motorhalterung ist für einen 54mm Motor vorgesehen. Die orginale untere
Motorhalterung is für 1x54mm und 2x29mm Motor vorgesehen. Die Motorhalterung wird nun
doch 1x54 und 3x29, dann bekomme ich die Flossen noch ohne Probleme unter. Die Platten
werde ich die nächsten Tage bestellen.
Die orginalen Flossen von PML werde ich wahrscheinlich ändern, weil wie unten
schon geschrieben passt mir die Hecksektion nicht. Die Flossen
werden im Orginal durch das Körperrohr an die Motorhalterung befestigt. Ich überlege
die Flossen auszufräsen und dann dünn zu bekleben.
Die Spitze werde ich auch bearbeiten. Den Boden aussägen
und die Spitze mit dem oberen Körperrohr verbinden.
Mai 2010 - mal ein Bild von der Rakete neben mir damit man mal einen Eindruck bekommt. Ich werde wohl die gesamte Hecksektion mit den Flossen neu überdenken, da gefällt mir was nicht.
Februar 2010 - die Teile sind da, es war nicht Schuld der Firma, sondern ich hatte das Geld erst spät überwiesen und das Material braucht seine Zeit. Die Teile sind sehr gut geworden.
Weinachten 2009 - ich bestellte noch zusätzliche Teile aus Speerholz, bei Frässdienst Schulze, um die Modellrakete flexibler gestalten zu können
September 2008 - erste Entwürfe der Software in BASIC erfolgt, wobei die Grundlage der Entwurf in C gilt, welchen ich schon 2007 gemacht hatte.
April 2008 - die Elektronik wird ein PicAXE sein, ein PIC von MicroChip mit einem BASIC Runtime System. Diese Bausteine gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Meine Controller beziehe ich von roboter-teile.de, diese Firma ist mir von meinem zweiten Hobby, Roboter bauen, bekannt. Die Grundsoftware ist hier einsehbar
2007 - der Softwareentwurf für den Controller in C wird gemacht.
Weinachten 2006 - ich wollte mal was grosses bauen und fliegen. Ich kaufte mir bei Klima Modellrakten eine Magnum3 von LOC. Sie sollte das Hybrid Zeitalter bei mir einläutern :-)
© Stephan Günther, April 2012